一種基于PLC的智能鉗型吊電氣控制系統
引言:現在國內一些大型鋼廠(chǎng)使用鉗型吊在均熱爐上方吊裝冷熱鋼坯,溫度高、金屬粉塵多、負載重、震動(dòng)大,因而對電控設備的要求高。我國現有的鉗型吊一般采用的是直流滑道串電阻調速,雖控制電路比較簡(jiǎn)單,但是切換電阻由于高度頻繁的切換使開(kāi)關(guān)故障率高,能耗大,且速度調節非平滑,運行不穩定。上世紀90年代諸多廠(chǎng)家曾采用直接可控硅控制對鉗型吊進(jìn)行過(guò)技術(shù)改造,但均因為現場(chǎng)環(huán)境惡劣而達不到理想的效果。在對鉗型吊的設備進(jìn)行了深入的研究的基礎上,我們對鉗型吊的的電氣設備進(jìn)行了全數字智能控制改造試驗,運行到目前為止達到了預期的目的。該技術(shù)對鉗型吊的全部改造是切實(shí)可行的,通過(guò)對全國各大鋼鐵企業(yè)的調查,該技術(shù)在全國是首創(chuàng ),處于國內領(lǐng)先水平。
一、鉗型吊全數字改造方案
1、總體規劃
舞陽(yáng)鋼鐵公司軋鋼廠(chǎng)鉗型吊原為6KV/170V通過(guò)固定整流成220V直流,引上滑道,再送往鉗型吊控制柜。各機構通過(guò)串接電阻分段調速,電機正反向及各段速度通過(guò)司機室的主令控制器驅動(dòng)各段主接觸器及中繼來(lái)實(shí)現。該方法接觸器多,電阻多,且接觸器頻繁操作故障率高,能耗大,已經(jīng)嚴重影響生產(chǎn)。全數字改造的整體思想是:在鉗型吊上直接安裝直流調速裝置,所有邏輯控制由PLC完成。具體總規劃如下:
?。?)、將整流變壓器更換為6KV/380V整流變壓器,容量通過(guò)計算采用1000KVA,與原相同用兩臺一用一備。
?。?)、滑道由原來(lái)的兩條增加一條為三條,通過(guò)控制柜內的總開(kāi)關(guān)將三相380V電源送到控制柜母排。
?。?)、取消原所有的接觸器,調速電阻,制動(dòng)電阻。通過(guò)調節全數字直流調速裝置輸出電壓調速。
?。?)、司機室的各機構的主令控制器開(kāi)關(guān)信號全部直接送入PLC,再由PLC綜合編程通過(guò)PLC輸出點(diǎn)直接控制直流裝置。
?。?)、主鉤設置緊急提升功能。當主鉤控制器故障或主電源斷電時(shí),由司機室啟動(dòng)緊急提升開(kāi)關(guān),緊急提升裝置將主鉤提起,緊急提升裝置由輔助滑電道供電。
?。?)、裝在司機室的主令開(kāi)關(guān),各種功能開(kāi)關(guān)保留原狀,將大車(chē)事故行走改為主鉤緊急提升。其余開(kāi)關(guān)全部進(jìn)PLC。
2、數字直流調速裝置的選型
由于鉗型吊在均熱爐上方吊裝冷熱鋼坯,溫度高、金屬粉塵大、負載重、震動(dòng)大。因而對電控設備的要求高,我們選用了英國Control Techniques (簡(jiǎn)稱(chēng)CT)公司的MENTOR II全數字直流調速裝置,它采用微處理器核心,操作指令及運行參數可由面板或串型口輸入,設定及修改,并受三級保密字保護,所有模擬輸入及大多數數字量輸入用戶(hù)可自編程。串行口采用RS485,易于多機聯(lián)網(wǎng),與上位機及其它設備形成自動(dòng)化網(wǎng)絡(luò ),還提供各種選件加強系統功能,如帶自動(dòng)弱磁的磁場(chǎng)控制模塊,用于恒功率應用時(shí)的弱磁控制,有BASIC語(yǔ)言編程的單片機處理模塊及智能多文字用戶(hù)接口等,結構緊湊,可靠性高。
這里選用的是英國Control Techniques公司的全數字式直流電機驅動(dòng)器M550R,輸出電流范圍25A~1850A。其分單象和四象限兩種配置。單向驅動(dòng)器僅能實(shí)現正向運行,四象限驅動(dòng)器是完全可逆的。這兩種配置的驅動(dòng)器均能對電機的速度和轉矩進(jìn)行全面控制,四象限驅動(dòng)器可對正反向運行進(jìn)行全面控制。它的基本工作原理還是控制電樞的端電壓從而控制送入電機的電流,從而達到調速的目的。
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