洗煤廠(chǎng)渣漿泵變頻控制系統
1 變頻器節能原理
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201808/387546.htm以往風(fēng)機、水泵的風(fēng)(流)量是通過(guò)擋板(閥門(mén))來(lái)調節的,大量的能量被擋板和閥門(mén)白白浪費。據統計,目前使用的風(fēng)機、水泵大約有25%~60%的能量是無(wú)謂消耗。根據風(fēng)機、水泵原理我們知道

2 設備基本情況與改造方案
某洗煤廠(chǎng)有185 kW的渣漿泵兩臺,采用軟起動(dòng)器起動(dòng),長(cháng)期處于高速運行狀態(tài),電流280 A,能耗很大。因不能調節速度,渣漿水一直溢出沉降池,從回流
管道逆流到渣漿泵進(jìn)口處的儲液池,使渣漿泵長(cháng)期低效率工作,造成大量能源浪費(見(jiàn)圖2),為響應國家建設節約型社會(huì )號召以及省發(fā)改委節能文件要求,決定對其進(jìn)行節能改造,具體改造方案如下。

保留原有的軟起動(dòng)裝置,和變頻器一起控制電機,軟起動(dòng)作為工頻旁路備份使用,即當變頻器有故障時(shí),改為軟起動(dòng)運行。
采用一臺變頻器帶一臺渣漿泵的方式。具體改造辦法為:關(guān)閉回流閥,采用水位閉環(huán)控制方式,在池內壁上安裝液位傳感器,利用變頻器的PID 調節功能,當水位到達時(shí),變頻器頻率下降,渣漿泵以低速運轉,水位越高,轉速越低;水位越低,轉速越高。
同時(shí)將水位信號傳送給控制柜,使操作人員能適時(shí)了解液位狀況。通過(guò)此控制保持渣漿池內的循環(huán)基本不變。電機在空載或輕載運行時(shí),通過(guò)檢測負載電流,在原有的特性曲線(xiàn)的基礎上減小輸出電壓,達到節能的目的。
2.1 變頻控制原理圖
經(jīng)過(guò)調研分析,此渣漿泵變頻改造選用的變頻器為美國EMERSON公司的EV2000,變頻控制原理如圖3所示。
2.2 變頻器參數設置
變頻器參數設置如表1所列。表中F0 組為基本運行參數;F5 組為過(guò)程閉環(huán)
控制參數;F7組為端子功能參數。
3 變頻調速的優(yōu)勢
1)電路板采用三層防護處理,具有防塵,抗潮,抗干擾等功效,針對洗煤廠(chǎng)的惡劣工作環(huán)境(高煤塵、高潮濕度,強干擾),同時(shí)采用先進(jìn)的電路結構設計,減少了輸出側的電流諧波,提高了功率因數,解決了對電網(wǎng)的諧波污染,無(wú)需任何濾波或功率因數的補償裝置。
2)電動(dòng)機實(shí)現了真正的軟啟動(dòng)、軟停止,變頻器提供給電機的無(wú)諧波干擾的正弦波電流,峰值電流和峰值時(shí)間大為減少,可消除對電網(wǎng)和負載的沖擊,避免產(chǎn)生操作過(guò)電壓而損傷電機絕緣,延長(cháng)了電動(dòng)機和風(fēng)機、水泵的使用壽命。同時(shí),變頻器設置共振點(diǎn)跳轉頻率,避免了風(fēng)機、水泵處于共振點(diǎn)運行的可能性,使風(fēng)機、水泵工作平穩,軸承磨損減少,啟動(dòng)平滑,消除了機械的沖擊力,提高了設備的使用壽命。
3)變頻器自身保護功能完善,同原來(lái)繼電保護比較,保護功能更多,更靈敏,瞬間過(guò)流保護(超過(guò)200%額定電流峰值)10 μs,動(dòng)作有效過(guò)流保護(150%額定電流)3 s動(dòng)作,過(guò)載保護(120%額定電流)1 min動(dòng)作,大大加強了對電動(dòng)機的保護。
4)調速段內的設備調節和優(yōu)化控制由DCS完成與集控系統完美結合,通過(guò)RS485和RS232接口與集控系統通訊,并通過(guò)集控系統實(shí)時(shí)監控泵的工作情況。DCS負責采集模擬量、開(kāi)關(guān)量等信號,變頻器輸出的模擬量、開(kāi)關(guān)量信號全部進(jìn)入DCS系統,形成閉環(huán)控制,同時(shí)實(shí)現相關(guān)輔機聯(lián)鎖功能等。
5)采用變頻調節,實(shí)現了擋板、閥門(mén)全開(kāi),減少了擋板、閥門(mén)節流損失,且能均勻調速,滿(mǎn)足調峰需要,節約了大量的電能,具有顯著(zhù)的節電效果。
6)整機的運行噪音改善明顯。采用液力耦合器時(shí),無(wú)論是低速還是高速,由于電機均處于工頻運行,整機的噪音達到90 dB左右,但是進(jìn)行變頻改造后,整機的運行頻率下降至40 Hz左右,電機的運行噪音明顯下降,低于80 dB,在低速運行時(shí)基本上聽(tīng)不到噪音,達到65 dB 以下,極大地改善了現場(chǎng)的噪音污染。
7)由于電機低速運行以及工作在高效率區,電機的溫升和軸承溫升下降明顯。電機溫升由采用液力耦合器時(shí)的59℃下降至44℃,電機的前后軸承的溫度都相應下降,延長(cháng)了電機系統的使用壽命。
8)低負荷下轉速降低,減少了機械部分的磨損和震動(dòng),泵的維修周期延長(cháng),節省了大量的檢修費用。
9)日常維護保養工作量和費用下降。采用液力耦合器估計每年的維護費用在2萬(wàn)元左右,采用變頻器后,這項費用下降為數千元左右。
10)調速范圍寬。采用液力耦合器調速范圍具有相當大的限制,采用變頻器后,實(shí)現智能調速,系統調頻范圍0~50 Hz,增強了工藝調節能力。


4 系統其他配件
4.1 傳感器的選用及其性能
此系統中的液位傳感器選用西門(mén)子LR200系列。
SITRANS LR 200 是兩線(xiàn)制供電,利用的是先進(jìn)的5.8 GHz(北美是6.3 GHz)脈沖雷達技術(shù)的連續物位測量儀表。此儀表由一個(gè)耦合天線(xiàn)的電子部件和過(guò)程連接組成,易于安裝,啟動(dòng)簡(jiǎn)單,既可以使用本地紅外手操器,也可以從遠程使用SIMATIC1 PDM,通訊協(xié)議采用HART2協(xié)議。
SITRANS LR 200有兩種型號:
1)通常用途(無(wú)危險的);
2)本質(zhì)安全(有適當的隔離柵欄)。
有大范圍的過(guò)程連接和天線(xiàn)選項可以配合任何結構的容器。
SITRANS LR 200 設計并應用于液位測量時(shí),應包括:
1)儲存液體的容器;
2)有輕微震動(dòng)的過(guò)程容器;
3)液體;
4)泥漿。
本系統選用的LR200,用于監測沉降池的水位的高低,通過(guò)水位的高低,反饋給變頻器,形成閉環(huán)控制,以達到保持水位恒定的目的。
根據系統要求,需要設置的參數:
1)選擇輔助讀數的語(yǔ)言選項或數值(P010),初始值0;
2)選擇測量模式,即物位,指空間或者距離(P001),1;
3)設置物位變化的響應時(shí)間(P003),2;
4)選測量單位(m,cm,mm,ft或in)(P005),1;
5)選擇過(guò)程空液位(P006),3.5 m(根據容器的大小高低來(lái)確定);
6)設置量程(P007),3.06 m(根據要測量的高低來(lái)確定);
7)忽略物質(zhì)回波前的錯誤回波,設置自動(dòng)虛假回波抑制距離(P838),初始值;
8)自動(dòng)虛假回波抑制有效(P837),初始值。
4.2 儀表的選用及其性能
儀表選用暉祥儀表HWXP 系列數字顯示控制儀,型號為HWXP-C803-01 和HWXP-C803-02 兩種儀表。HWXP-C803-01不帶壓力變送,只用于顯示變頻器的頻率;HWXP-C803-02帶壓力變送,用于顯示沉降池的液位。
5 節能分析
變頻改造后,平均運行40~45Hz,電流由280A降到240A以下,節電按30%計算,每年節省電能為P=1.732UI×30%×20×30×12
=1.732×0.38×280×30%×20×30×12
=398 055
按0.6 元/kW·h 計算,每年節約電費約238 833元,一年內即可收回投資。
6 結語(yǔ)
隨著(zhù)科技的發(fā)展,變頻技術(shù)日益成熟,變頻器以其優(yōu)異的調速性能,顯著(zhù)的節能效果,已被廣泛應用于各行各業(yè),變頻調速是電氣傳動(dòng)的發(fā)展方向。對洗煤廠(chǎng)渣漿泵進(jìn)行變頻調速改進(jìn)后的成功運行及顯著(zhù)的節能效益,證明變頻調速大有作為。
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