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基于PROFIBUS-DP總線(xiàn)控制的橋式起重機電氣系統的研制

作者: 時(shí)間:2016-12-13 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏
津巴布韋卡里巴南岸水電站廠(chǎng)房?jì)刃柙O計制造兩臺250t/50t/10t單小車(chē)橋式起重機(以下簡(jiǎn)稱(chēng)橋機),主要用于廠(chǎng)房?jì)人啺l(fā)電機定轉子及其它設備的安裝和檢修,水輪發(fā)電機組起吊最重部件為轉子帶起吊軸。轉子裝配(含起吊軸)重量約403.5t,需兩臺橋機進(jìn)行同步抬吊(見(jiàn)下圖1)。抬吊時(shí),兩橋機起升及大小車(chē)均需保持同步,所以,系統控制比較復雜。為此,通過(guò)開(kāi)發(fā)橋機PROFIBUS-DP總線(xiàn)控制系統,可大大簡(jiǎn)化整個(gè)電氣系統的線(xiàn)路,從而保證其控制的精度及系統運行的穩定性。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201612/329376.htm

圖1250t/50t/10t橋式起重機抬吊三維圖

一、電氣系統的設計

橋機的電氣系統采用了目前國際上先進(jìn)的“HMI+PLC+變頻器”三級控制方式,其中HMI(人機界面)主要便于司機及維修人員掌握整機運行狀態(tài),快速查詢(xún)設備故障,使整機具有良好的人機對話(huà)界面和高品質(zhì)的信息處理功能。而PLC作為橋機的整個(gè)控制系統的核心,通過(guò)PLC來(lái)采集各種信號,運用PLC內部的虛擬觸點(diǎn)來(lái)實(shí)現整機各機構的時(shí)序邏輯控制,可大大減少電氣系統的硬件故障,提高了系統控制的可靠性。而變頻器實(shí)現了所有傳動(dòng)機構啟制動(dòng)的平穩性,減少鋼結構的沖擊。整個(gè)電氣系統(見(jiàn)下圖2所示)分為:供電系統、起升系統、小車(chē)系統、大車(chē)系統、通訊及照明系統等幾個(gè)部分。其中起升和大小車(chē)系統分別采用了安川變頻器H1000和A1000,并通過(guò)PROFIBUS-DP現場(chǎng)總線(xiàn)與西門(mén)子PLC實(shí)現數據通訊。

圖2橋機電氣系統圖

1.1 供電系統

橋機供電采用安全滑觸線(xiàn)供電,電源為三相四線(xiàn)制交流380V,50Hz??刂齐娫从煽刂谱儔浩鱐2提供AC220V的電源。小車(chē)饋電裝置采用電纜滑車(chē)??傠娫丛O有主隔離刀開(kāi)關(guān)QS100,能切斷橋機的所有電源,為安全檢修提供了一個(gè)明顯的斷開(kāi)點(diǎn),并設有斷路器QF100作短路保護,一般情況下QF100不動(dòng)作,由主接觸器KM10來(lái)開(kāi)合動(dòng)力回路。QF100中附有分勵脫扣線(xiàn)圈,由司機室聯(lián)動(dòng)臺上、電源控制柜上及遙控裝置上的急停按鈕來(lái)控制,只有在總接觸器因某種原因無(wú)法正常切斷電源回路的緊急情況下,才偶然使用一下分勵脫扣裝置。

1.2 起升機構

起升機構由主起升和副起升兩套機構組成,分別由一臺YZPFM315M2-8C,55kW和YZPFM315S2-8C,30kW變頻電機驅動(dòng),并分別采用具有矢量控制技術(shù)的安川H1000變頻器CIMR-HB4A0260和CIMR-HB4A0150調速,閉環(huán)控制。

主起升速度:

80t<Q≤250t時(shí)0.1~1.0m/min

Q≤80t時(shí)0.1~3.5m/min

副起升速度:

15t<Q≤50t時(shí)0.3~3.0m/min

Q≤15t時(shí)0.3~10m/min

主副起升均采用主令控制器控制,有擋位無(wú)級調速方式,每種工況上下各五擋,各擋對應的速度均可在PLC內任意設定。

1.3小車(chē)運行機構

小車(chē)運行機構由兩臺YZPFE132M-4,7.5kW變頻電機驅動(dòng),采用具有矢量控制技術(shù)的安川A1000變頻器CIMR-AB4A0072傳動(dòng),閉環(huán)控制。

運行速度:0.3~20m/min,采用主令控制器控制,有擋位無(wú)級調速,速度分為前后各五擋,各擋對應的速度均可在PLC內任意設定。

1.4大車(chē)運行機構

大車(chē)運行機構由四臺YZPFE132M-4,7.5kW變頻電機驅動(dòng),采用具有矢量控制技術(shù)的安川A1000變頻器CIMR-AB4A0165傳動(dòng),閉環(huán)控制。

運行速度:0.5~25m/min,采用主令控制器控制,有擋位無(wú)級調速,速度分為左右各五擋,各擋對應的速度均可在PLC內任意設定。

1.5通訊系統

1.5.1硬件系統的設計

PROFIBUS是由西門(mén)子公司開(kāi)發(fā)的一個(gè)工業(yè)控制系統的現場(chǎng)總線(xiàn)標準,主要用于過(guò)程的分布式控制。PROFIBUS家族包括PROFIBUS-DP、PROFIBUS-PA和PROFIBUS-FMS,其中PROFIBUS-DP使用了互聯(lián)網(wǎng)絡(luò )的第一層和第二層,這種精簡(jiǎn)的結構保證了數據的高速傳輸,傳輸速率為9.6kbps~12Mbps,特別適合PLC與現場(chǎng)I/O設備之間的通訊。為此,本橋機采用了PROFIBUS-DP網(wǎng)絡(luò )控制方式,具體見(jiàn)圖3所示。整個(gè)PROFIBUS-DP通訊系統由一個(gè)主站七個(gè)從站組成,主站為機房PLC,采用了西門(mén)子S7-300PLC(CPU-2DP),自帶DP接口,它通過(guò)PROFIBUS-DP總線(xiàn)分別與主起升變頻器、副起升變頻器、小車(chē)變頻器、大車(chē)變頻器、小車(chē)位置檢測編碼器、起升位置檢測編碼器及司機室PLC7個(gè)從站相連接,其中主站PLC的CPU為6ES7315-2AH14-0AB0,變頻器通過(guò)內置SI-P3接口卡接入PROFIBUS-DP通訊網(wǎng)絡(luò ),編碼器采用帶DP接口和協(xié)議的P+F產(chǎn)品PVM58,司機室PLC從站是通過(guò)ET200M通訊模塊接入DP總線(xiàn)。

圖3 橋機PROFIBUS-DP硬件系統圖

1.5.2軟件設計

由于本橋機PLC系統采用了西門(mén)子S7-300,為此采用了編程軟件STEP7V5.5,在硬件組態(tài)前首先必須在安川公司(YASGAWA)的網(wǎng)站中下載文件名為YASKOACF.GSD文件,并在STEP7中安裝成功,同樣也需要安裝P+F編碼器PVM58的GSD文件。這樣安裝GSD文件后,在右邊的硬件目錄PROFIBUSDP—AdditionalFieldDevices—Drives—SI-P3PROFIBUS-DPINTERFACECARD和PROFIBUSDP—AdditionalFieldDevices—Encoders—PEPPERL+FUCHS—P+FEncoder,從而將安川變頻器和P+F編碼器接入了DP網(wǎng)絡(luò ),以此完成了橋機PROFIBUS-DP網(wǎng)絡(luò )的硬件組態(tài),見(jiàn)下圖4所示:

圖4 橋機PROFIBUS-DP網(wǎng)絡(luò )硬件組態(tài)

安川變頻器DP通訊卡SI-P3常用三種輸入輸出數據長(cháng)度Extendeddata1—32字節、Extendeddata2—12字節、Basicdata—6字節可供選擇,本次編程采用了Basicdata方式,將變頻器運行的速度和電流通過(guò)DP總線(xiàn)及時(shí)地傳輸給機房主站PLC,主站PLC又通過(guò)總線(xiàn)傳給司機室PLC,司機室觸摸屏從司機室PLC取數據,從而能及時(shí)讀出各機構的運行數據,相反,司機室的操作命令通過(guò)總線(xiàn)讀到主站PLC,再由主站PLC將命令發(fā)送給各變頻器。具體見(jiàn)下圖5所示:

圖5 主起升變頻器速度給定

二、結束語(yǔ)

該系統經(jīng)過(guò)工廠(chǎng)調試后,成功實(shí)現了橋機通訊系統的數據交換,各機構運行穩定(見(jiàn)圖6),并很好地實(shí)現了并車(chē)抬吊的要求,各項指標符合要求,深受用戶(hù)的好評。



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