雙饋式風(fēng)電機組低電壓穿越能力檢測及分析
摘要:對風(fēng)電機組低電壓穿越(LVRT)能力的有效檢測,是防止大規模風(fēng)電機組從電網(wǎng)解列,保證電網(wǎng)安全穩定運行的前提。針對目前雙饋感應發(fā)電機組(DFIG)主要采用Crowbar電路來(lái)實(shí)現LVRT的解決方案,深入研究了該方案的檢測過(guò)程和參數設置,并基于對某風(fēng)電場(chǎng)DFIG LVRT能力的現場(chǎng)檢測,通過(guò)模擬電網(wǎng)發(fā)生三相相間對稱(chēng)故障和兩相相間不對稱(chēng)故障,驗證了檢測過(guò)程和檢測結果的有效性。
關(guān)鍵詞:雙饋感應發(fā)電機;低電壓穿越;現場(chǎng)檢測
1 引言
近年來(lái),我國風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,特別是風(fēng)力資源豐富的地區,風(fēng)電并網(wǎng)容量所占供電比重迅速上升,風(fēng)力發(fā)電的間隙性、隨機性和不可控性,將給地區電網(wǎng)穩定運行帶來(lái)隱患,特別是風(fēng)電機組是否具備LVRT能力,直接關(guān)系到大規模風(fēng)電機組從電網(wǎng)解列,可能造成電網(wǎng)電壓和頻率崩潰,嚴重威脅電網(wǎng)安全穩定運行。目前,國內外文獻對風(fēng)電機組LVRT的研究主要集中在功能特性、控制策略等方面,而對LVRT能力的檢測技術(shù)及檢測結果要求等方面研究甚少。雖然當前德國、丹麥等國家已制定了風(fēng)電并網(wǎng)導則,規定了LVRT的要求,但對具體的檢測技術(shù)及方法的闡述很少。
這里基于對某風(fēng)電場(chǎng)DFIG LVRT的現場(chǎng)實(shí)測,研究了其檢測技術(shù)及要求,并在不同風(fēng)況下模擬電網(wǎng)發(fā)生三相相間對稱(chēng)故障和兩相相間不對稱(chēng)故障,深入分析了風(fēng)電機組LVRT測試結果。
2 LVRT標準及要求
風(fēng)電機組LVRT是指當電網(wǎng)故障或擾動(dòng)引起風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)點(diǎn)電壓跌落時(shí),在一定電壓跌落范圍內,風(fēng)電機組能保證不脫網(wǎng)連續運行。當前各國根據實(shí)際情況提出的LVRT要求不同,圖1為各國對風(fēng)電機組LVRT的標準要求。
德國、美國規定電網(wǎng)電壓跌落深度在15%以?xún)纫箫L(fēng)電機組不脫網(wǎng)運行,并能持續150 ms和625 ms,且要求在1.5 s和3 s后恢復至標稱(chēng)電壓的90%以上;中國、西班牙、丹麥規定電網(wǎng)電壓跌落深度在20%以?xún)纫箫L(fēng)電機組不脫網(wǎng)運行,能持續625 ms,500 ms和100 ms,并分別在2 s,1 s,750 ms后恢復至標稱(chēng)電壓的90%,80%,75%以上,只有當電網(wǎng)電壓跌落低于規定曲線(xiàn)后才允許風(fēng)機脫網(wǎng),當電壓跌落在凹陷部分內,還需向系統提供一定的無(wú)功支持。我國制定的風(fēng)電機組LVRT標準要求相對適中,同時(shí)對有功功率恢復做了規定,對電網(wǎng)故障期間沒(méi)有切出電網(wǎng)的風(fēng)電場(chǎng),其有功功率在電網(wǎng)故障清除后應快速恢復,以至少10%Pn/s(Pn為額定功率)的功率變化率恢復至故障前的值。
3 DFIG LVRT檢測方法
3.1 LVRT的實(shí)現
目前應用較為成熟的方法是在轉子側加裝Crowbar電路,該方法簡(jiǎn)單有效、便于實(shí)現,且成本較低。Crowbar電路分為主動(dòng)式和被動(dòng)式,由于被動(dòng)式電路不能在電網(wǎng)故障時(shí)提供電壓支撐,也不能在故障清除后立即恢復對電網(wǎng)供電,難以適應新的風(fēng)電并網(wǎng)規則要求,許多風(fēng)機制造廠(chǎng)家均采用可關(guān)斷器件構成的主動(dòng)式電路結構。
LVRT實(shí)現需風(fēng)機主控系統、變流器控制系統、風(fēng)力機槳距角控制系統間的協(xié)調配合控制,當電網(wǎng)故障或擾動(dòng)引起風(fēng)機機端電壓跌落,導致轉子側高電流超過(guò)設定值時(shí),主控系統要求Crowbar電路投入,轉子側變流器退出,網(wǎng)側變流器正常并網(wǎng)運行,變流器控制系統執行命令;隨后風(fēng)力機槳距角控制系統啟動(dòng),以減小捕風(fēng)能力及機械轉矩;故障清除后,主控系統命令Crowbar電路退出,轉子側變流器投入,系統恢復正常運行。目前,國內風(fēng)電場(chǎng)大多數風(fēng)電機組內的風(fēng)機、變流器、主控系統為不同制造商生產(chǎn),需做到嚴密的配合控制,根據多次對風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)電機組LVRT檢測結果的分析,在風(fēng)電機組LVRT檢測時(shí),引起風(fēng)機跳機的主要原因集中在控制的配合上,特別是Crowbar動(dòng)作時(shí)會(huì )產(chǎn)生較大的電流振蕩,不但會(huì )觸動(dòng)保護動(dòng)作引起跳機,同時(shí)也會(huì )影響齒輪箱、機械傳動(dòng)軸等機械部件的安全運行和壽命,故要求在控制配合方面做到嚴密的邏輯順序和規劃,從而減小電流振蕩。此外,主控系統與各控制系統間的握手信號、信息傳遞等可靠性也直接影響到風(fēng)電機組LVRT的可靠實(shí)現。
3.2 LVRT檢測方法
在德國、丹麥、西班牙等風(fēng)電較發(fā)達國家,對風(fēng)電機組LVRT檢測技術(shù)及裝置的研究已有一定基礎。而我國風(fēng)電正處于發(fā)展期,國家電網(wǎng)公司2009年頒布的《風(fēng)電場(chǎng)接入電網(wǎng)技術(shù)規定》明確了對風(fēng)電機組LVRT的要求,國家能源局也于2011年7月發(fā)布了《防止風(fēng)電大規模脫網(wǎng)重點(diǎn)措施》,對已并網(wǎng)運行的風(fēng)電場(chǎng)機組LVRT抽檢和新并網(wǎng)風(fēng)電機組LVRT檢測提出了強制性規定。目前,對風(fēng)電機組LVRT檢測主要通過(guò)阻抗分壓、變壓器、電力電子變換3種方式實(shí)現,其中電力電子變換方式由于IGBT,GTO等開(kāi)關(guān)器件容量的限制,仍停留在實(shí)驗室樣機研究階段,工程實(shí)踐應用主要采用阻抗分壓方式,包括固定式和移動(dòng)式兩種類(lèi)型。世界上首套35 kV/6 MVA晶閘管控制阻抗分壓式LVRT檢測裝置于2010年7月在中國國家風(fēng)電研究檢測中心某試驗基地研制成功,該裝置能有效模擬電網(wǎng)電壓跌落和恢復過(guò)程,并能模擬電網(wǎng)三相相間對稱(chēng)故障和兩相相間不對稱(chēng)故障。
移動(dòng)式LVRT檢測裝置主要針對風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)風(fēng)電機組檢測,采用斷路器控制阻抗分壓式結構,安裝于車(chē)載集裝箱內部。以35 kV電壓等級移動(dòng)式LVRT檢測裝置為例,圖2示出風(fēng)電機組LVRT檢測示意圖,檢測裝置串接于箱變的高壓側,通過(guò)控制斷路器接入限流電抗器Xsr和短路電抗器Xsc來(lái)實(shí)現箱變高壓側電壓跌落,跌落深度h取決于系統阻抗Xs及Xsr,Xsc及h計算式為:
h=Xsc/(Xs+Xsr+Xsc) (1)
可見(jiàn),改變Xsr,Xsc可實(shí)現多種h組合,以有效補償不同風(fēng)電場(chǎng)及等效系統阻抗引起的跌落深度偏差,跌落持續時(shí)間通過(guò)控制Xsr,Xsc投入和切除時(shí)間獲得,相關(guān)標準規定檢測裝置跌落深度偏差為±5%,跌落時(shí)間、跌落持續時(shí)間、恢復時(shí)間的偏差為20 ms。
4 DFIG LVRT檢測結果分析
通過(guò)模擬電網(wǎng)發(fā)生三相相間對稱(chēng)和兩相相間不對稱(chēng)故障,在95%Pn時(shí)對某風(fēng)電場(chǎng)DFIG LVRT進(jìn)行現場(chǎng)實(shí)測,驗證了檢測過(guò)程和結果的有效性。被檢風(fēng)機額定容量1.5 MW,機端出口電壓690 V,風(fēng)機采用在轉子側裝Crowbar電路實(shí)現LVRT。如圖2所示,將35 kV移動(dòng)式LVRT檢測裝置串接入箱變的高壓側,通過(guò)空載試驗模擬電網(wǎng)電壓跌落深度20%,持續時(shí)間625 ms,以確定Xsr和Xsc。
圖3為模擬三相相間對稱(chēng)故障時(shí)的波形??梢?jiàn),電壓最大跌落幅度約23%,持續時(shí)間約620 ms,電壓跌落瞬間最大瞬時(shí)電流達運行電流的2.5倍,故障解除后電流恢復時(shí)間9.35 s,功率恢復速率約77 kW/s,即5.13%Pn/s。
圖4為模擬兩相相間短路故障時(shí)的波形??梢?jiàn),發(fā)生短路故障的兩相電壓跌落幅度51.2%,持續時(shí)間約622 ms,短路相最大瞬時(shí)電流達到運行電流的3.5倍,故障解除后電流恢復時(shí)間10.98 s,功率恢復速率4.36%Pn/s。
5 結論
這里在分析風(fēng)電機組低電壓穿越標準和檢測方法的基礎上,研究了其檢測過(guò)程,并基于現場(chǎng)實(shí)測,通過(guò)模擬電網(wǎng)發(fā)生三相相間對稱(chēng)故障和兩相相間不對稱(chēng)故障,驗證了風(fēng)電機組低電壓穿越能力檢測過(guò)程和結果的有效性。
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