嵌入式電鐓智能控制
系統的運動(dòng)微分方程為:
阻尼比ξ的大小可以用來(lái)表示振幅衰減的快慢,阻尼比越大,振幅的衰減越快;阻尼比越小,則超調量越大。由于液壓缸彈簧剛度k值遠大于氣缸k值,故液壓缸系統阻尼比小于氣缸系統阻尼比,可以判斷在同樣階躍激勵作用下,液壓系統振動(dòng)更厲害。
在嵌入式智能電鐓機上,選擇了氣液結合驅動(dòng)。氣液聯(lián)合驅動(dòng)是指以壓縮空氣為動(dòng)力源,通過(guò)氣液轉換元件將氣體動(dòng)力轉換成液體動(dòng)力的驅動(dòng)方式。在本系統中,采用氣液聯(lián)動(dòng)驅動(dòng)砧子塊,鐓粗缸采用直接氣體動(dòng)力驅動(dòng)。圖4是在鐓粗缸換向時(shí),壓力傳感器測得的壓力振動(dòng)曲線(xiàn)示波器截圖。液壓驅動(dòng)式鐓粗缸振動(dòng)幅值比氣體驅動(dòng)大25倍,振蕩次數超過(guò)10次。實(shí)驗證明,氣液結合驅動(dòng)系統壓力穩定性好。
4 模糊自整定PID控制策略
電鐓控制系統屬于非線(xiàn)性時(shí)滯系統,涉及溫度、壓力、電流等參數的控制。用常規的PID控制器,難以達到較好的效果。模糊PID是將模糊控制與經(jīng)典PID控制相結合的控制器,適用毛非線(xiàn)性、數學(xué)模型不確定的系統。
模糊自整定PID是在PID算法的基礎上,通過(guò)計算當前系統誤差e和誤差變化ec,利用模糊規則進(jìn)行模糊推理,查詢(xún)模糊矩陣表進(jìn)行參數調整。模糊控制設計的核心問(wèn)題是總結設計人員的技術(shù)知識和實(shí)際操作經(jīng)驗,建立合適的模糊規則表,得到針對kD、ki、kd三個(gè)參數分別整定的模糊控制表。kp、ki、kd的模糊規則表建立后,再應用模糊合成推理設計PID參數的模糊矩陣表,查出修正參數帶入下式計算:
在線(xiàn)運行過(guò)程中,控制系統通過(guò)對模糊邏輯規則的結果處理、查表和運算,完成對PID參數在線(xiàn)自校正。
在電鐓控制系統中,分別有電流、壓力、速度三個(gè)控制參數;以壓力為例來(lái)說(shuō)明。在初始階段,由于棒料加熱溫度沒(méi)達到形變要求,形變較慢。在熱鐓階段,溫度已到達要求,形變較快。所以,可通過(guò)檢測溫度實(shí)時(shí)值,來(lái)控制壓力輸出。把經(jīng)驗所得的溫度和壓力對應表作為模糊集。溫度作為控制器的輸入量,經(jīng)過(guò)模糊矢量化后輸入給PID控制器,最終得到PID輸出量后,轉換位壓力控制量輸出給氣壓比例閥實(shí)現壓力控制。系統框圖如圖5所示。
5 結語(yǔ)
嵌入式智能電鐓機采用ARM7微處理器為核心的控制平臺,實(shí)現了電鐓加工過(guò)程的自動(dòng)控制?;讦藽/OS-II操作系統設計的控制軟件,人機界面簡(jiǎn)單方便,操作人性化。選用模糊PID控制策略,克服了系統的非線(xiàn)性和時(shí)滯性問(wèn)題,魯棒性大大增強。本系統經(jīng)某汽配廠(chǎng)電鐓現場(chǎng)使用表明,提高了氣門(mén)生產(chǎn)自動(dòng)化程度,有助于提高工廠(chǎng)的經(jīng)濟效益。
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