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PLC用于懸鏈自動(dòng)控制系統的升級改造

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作者: 時(shí)間:2006-06-16 來(lái)源: 收藏
 [摘要]本文主要介紹對卡車(chē)公司車(chē)身第一涂裝線(xiàn)懸鏈電氣控制系統的升級改造,目的使老設備發(fā)揮更大的作用、降低故障率和提高可操作性。
  
  一. 引言
  卡車(chē)公司第一涂裝線(xiàn)建于80年代初期,由德國工控公司設計施工,電氣控制采用繼電器控制系統,復雜系數相當高,可謂繼電器控制系統典范,隨著(zhù)時(shí)代的發(fā)展,原控制原理已經(jīng)落后,而且接線(xiàn)復雜,其維護和改進(jìn)都比較困難,由于使用時(shí)間過(guò)長(cháng),電氣元件不斷老化,故障增多,而且故障點(diǎn)不易查找,以不能滿(mǎn)足生產(chǎn)要求,因此,我們對懸鏈系統進(jìn)行技術(shù)升級,采用PLC控制系統,其性能穩定且造價(jià)低廉,增加了故障顯示功能,大大改善了設備運行的可靠性,使生產(chǎn)效率提高,設備維修方便。 
   
  二. 設備改造前存在的問(wèn)題,改造工作原理及方案
  1.改造前存在的問(wèn)題
   ① 經(jīng)常出現安全事故和制約生產(chǎn)
  原系統采用繼電器控制,其控制原理落后、接線(xiàn)復雜,安全措施不夠全面,經(jīng)常出現室體大門(mén)誤動(dòng)作擠壞駕駛室的事故,嚴重的會(huì )導致駕駛室報廢,從而給企業(yè)帶來(lái)不必要的損失,也嚴重制約著(zhù)生產(chǎn)節拍。
   ② 維修困難和維修費用過(guò)高
  由于使用時(shí)間過(guò)長(cháng),電氣元件不斷老化,故障增多,而且故障點(diǎn)不易查找,從而導致維修時(shí)間過(guò)長(cháng),維修費用過(guò)高,由于系統誤動(dòng)作或其他原因導致主控接觸器和保險頻繁損壞,平均每月至少要更換4臺接觸器,大大提高了維修成本。
 ?、?nbsp;可操作性太差 
  由于本系統控制原理復雜、連鎖較多,使用了相當多的中間繼電器,在操作中經(jīng)常需要操作人員用手去按繼電器輔助系統工作,一是操作人員的人身安全難以保障,二是由于操作失誤或操作不熟練造成的故障較多,從而使電氣維修人員排查起來(lái)相當困難。
  
  2.系統工作原理
   我們在流水生產(chǎn)過(guò)程中工件一直懸掛在掛具上面,由懸鏈實(shí)現移動(dòng)、擺動(dòng)及工位循環(huán),依次經(jīng)過(guò)的工序有預處理----電泳----水洗----烘干,然后下線(xiàn),也就是說(shuō)如果懸鏈出現問(wèn)題,標志著(zhù)整條生產(chǎn)線(xiàn)無(wú)發(fā)正常運行,這也是我們選擇對其進(jìn)行技術(shù)升級的原因,由于其控制原理復雜,在此我們只做簡(jiǎn)單講述:系統上電運行后,懸鏈無(wú)動(dòng)作,當電泳升降機發(fā)送給本系統一個(gè)擺動(dòng)信號時(shí),懸鏈以0.5米為單位的行程低速循環(huán)擺動(dòng),同時(shí),發(fā)送給預處理系統一個(gè)噴淋信號,此時(shí)預處理系統為本工位工件進(jìn)行前處理工作,(為電泳做準備),當預處理系統對本工位工件處理完畢后再將信號反饋給本系統,此時(shí)懸鏈擺動(dòng)一個(gè)循環(huán)后返回原點(diǎn),(停止擺動(dòng)),同時(shí),將擺動(dòng)完成信號發(fā)送給電泳升降機系統,當電泳完成后再把此信號反饋給本系統,此時(shí)本系統發(fā)送一個(gè)開(kāi)門(mén)信號分別去預處理和電泳系統,電泳和預處理大門(mén)打開(kāi),當開(kāi)門(mén)信號反饋給本系統后,懸鏈以高速運行使工件移動(dòng)一個(gè)工位,當移動(dòng)完成后,本系統再發(fā)送關(guān)門(mén)信號去預處理和電泳系統,電泳和預處理大門(mén)關(guān)閉,并將信號反饋給本系統,本系統再發(fā)送一個(gè)正常運行信號去電泳升降機,此時(shí)可以推進(jìn)升降機進(jìn)行電泳,同時(shí)懸鏈以0.5米為單位低速循環(huán)擺動(dòng),至此,工件完成了一個(gè)工位的循環(huán)。
  
  3.改造方案
   本著(zhù)降低改造成本的原則,我們選用三菱FX系列PLC做主控,為了提要系統可靠性,外部我們選用OMRON小型密封繼電器、新華空氣開(kāi)關(guān)和接觸器、施耐德按鈕及信號指示燈,保留其原有遠程控制線(xiàn)路及行程開(kāi)關(guān),控制柜內部重新布線(xiàn)。
  
   硬件部分:
   三菱FX1N做主控,輸入信號本著(zhù)從內到外的的原則布線(xiàn)即X000—X010為本操作面板按鈕信號,X011—X037為連鎖和外部行程開(kāi)關(guān)信號,部分輸入信號采用繼電器過(guò)度。輸出信號全部使用OMRON小型密封繼電器過(guò)度,以提高PLC的使用壽命和系統可靠性。外部連鎖信號本著(zhù)先預處理后電泳的原則布線(xiàn),使檢查維修更加有條序性,部分按鈕使用雙功能,即在自動(dòng)和手動(dòng)兩種狀態(tài)下,同一個(gè)按鈕發(fā)揮兩種不同的功能。部分信號指示燈使用雙顯功能,即同一個(gè)信號燈以一秒時(shí)鐘脈沖閃爍為一種信號狀態(tài)或一個(gè)故障信號,常亮為一種信號狀態(tài)或一個(gè)故障信號,這樣可以顯示更多的故障信號和運行信號,為維修和操作帶來(lái)方便,同時(shí)節約成本。
   軟件程序部分:
   編程語(yǔ)言采用邏輯梯形圖編程,大部分輸入信號均設PLC內部中間繼電器過(guò)度,便于故障記錄查詢(xún)和程序連鎖,部分信號采用上升沿和下降沿控制,以防止信號誤動(dòng)作或其他干擾,提高系統安全性和可靠性,大部分內部中繼采用置位/復位指令,便于狀態(tài)保留。程序設計中,針對原系統經(jīng)常出現事故和故障的環(huán)節進(jìn)行了細致的分析,增加了多條安全保護程序和故障顯示程序,按鈕信號通過(guò)“手動(dòng)/自動(dòng)”在程序中實(shí)現兩種狀態(tài),而且部分按鈕信號使用上升/下降沿指令,從而提高可操作性和避免誤操作,程序中使用了一個(gè)強制信號,便于故障自動(dòng)修復。故障顯示程序使用雙故障條件,實(shí)現一個(gè)指示燈兩種故障顯示。
  三. 實(shí)施注意事項及內容
  1. 重點(diǎn)部分
  本系統設計的重點(diǎn)在原控制系統的分析和PLC程序設計部分
  由于原系統工作原理復雜,聯(lián)鎖信號繁多,我們必須對其進(jìn)行徹底的研究分析,搞清工作原理,取出所有聯(lián)鎖信號,針對經(jīng)常出現事故和故障的環(huán)節進(jìn)行分析,并且制定出解決方案。在PLC程序部分,重點(diǎn)也是聯(lián)鎖信號,中繼均使用置位/復位指令,安全保護程序必須要全面、有效。
  2. 難點(diǎn)部分
  本系統施工的難點(diǎn)在遠程線(xiàn)路輸入/輸出部分。
   由于繼電器控制和PLC控制的設計思路和施工布線(xiàn)有些區別,我們在保留原遠程線(xiàn)路和開(kāi)關(guān)的基礎上,必須對原線(xiàn)路進(jìn)行細致的測量、改造,原所有急停線(xiàn)路均串聯(lián)在一塊返回控制柜,這樣我們就無(wú)法對信號的來(lái)源進(jìn)行區分,對此,我們拆除原急停線(xiàn)路,使用原急停指示燈線(xiàn)路做遠程急停線(xiàn)路,其他線(xiàn)路根據現場(chǎng)情況進(jìn)行改進(jìn)。


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