基于現場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)改造可控硅控制系統
在自動(dòng)化系統的配置中既要保證系統的先進(jìn)、可靠、合理性,又要避免過(guò)剩功能、降低投資成本,這是系統改造時(shí)首先要考慮的。東北輕合金有限責任公司針對 1560mm拉彎矯直機列存在的電氣系統故障高,可靠性差,而產(chǎn)品質(zhì)量、尺寸精度是要求極高這一問(wèn)題,決定應用新的數字系統對原可控硅控制系統進(jìn)行改造。新的系統采用了SIEMENS可編程控制器SIEMATIC S7-300和窗口控制中心WINCC,ABB公司的全數字調速系統DCS500、變頻器ACS60O等?;赑ROFIBUS總線(xiàn)技術(shù),實(shí)現了與ABB的DCS500、ACS60O的通信。以PLC SIEMATIC S7做主控設備,HOST計算機做生產(chǎn)管和過(guò)程顯示。改造后成功運行,可靠性大大提高,避免了生產(chǎn)過(guò)程中的突發(fā)斷帶、超速等嚴重制約生產(chǎn)的現象。
二、設備原控制系統情況
拉彎矯直機列構成如圖1所示,包括四臺直流電動(dòng)機,分別為開(kāi)卷、剪邊、矯直機和卷取機的驅動(dòng)電機。原可控硅控制系統為三相橋式電路,模擬調節器,由一臺SYSTEM V工業(yè)計算機及PLC進(jìn)行系統設定和連鎖控制。采用插件式電子線(xiàn)路板及可控硅分立元件,該設備核心部分為雙S輥及三個(gè)矯直工作輥組成的拉伸矯直裝置,入口張緊輥和出口張緊輥由一臺直流電動(dòng)機驅動(dòng),中間采用小功率交流電動(dòng)機帶動(dòng)行星輪系調節兩個(gè)張緊輥轉速差,并由兩個(gè)光電碼盤(pán)測出每個(gè)張緊輥的轉速,計算機系統據此計算出延伸量,與設定值比較,存在誤差則通過(guò)交流電動(dòng)機調節行星輪系,從而形成閉環(huán)控制。矯直工作輥位置可任意設定,從而得到不同的矯平效果。卷取、開(kāi)卷張力可根據加工要求設定,在張力作用下,帶材被拉伸,并被三個(gè)工作輥矯直。
圖1 拉彎矯直機構成示意圖
三、應用總線(xiàn)系統的改造
基本保持原系統動(dòng)力分布,圓盤(pán)剪驅動(dòng)改為雙側電機交流調速。其它直流電動(dòng)機及功率不變??刂葡到y基礎部分主要由SIEMENSPLC S7-300,遠方站ET200M,操作員工作站W(wǎng)IN CC,觸摸屏TP,DCS500全數字直流調速系統及ACS600變頻器組成。全數字直流調速系統、變頻器均以PROFIBUS-DP協(xié)議方式與PIESIIMATIC S7相連,通過(guò)HOST計算機設定加工參數和過(guò)程自動(dòng)化,由PIE系統分配給定拉彎矯直機的速度、張力電流。系統構成如圖2所示。
圖2 總線(xiàn)系統構成
主站PIEMASTER S7-300,CPU為S7315-2DP,主控系統包含程序,對系統進(jìn)行實(shí)時(shí)控制和邏輯控制,完成延伸率控制、工作輥位置調節。遠方站ET200M一個(gè)作為操作信號的輸入,另一個(gè)做邏輯信號的輸入、輸出。主控系統啟動(dòng)后,首先是硬熱點(diǎn)讀取,然后調應用程序、輸出結果,遇到END返回程序起點(diǎn),循環(huán)運行。延伸率控制、工作輥位置調節仍然延用原來(lái)的控制過(guò)程,但速度、位置測量信號直接輸入S7-300,并通過(guò)HOST計算機設定給定數據及顯示控制結果,準確性比原來(lái)有所提高,消除了失控現象。圓盤(pán)剪切機改為雙電動(dòng)機驅動(dòng)是從機械結構考慮的,雙機雙饋電關(guān)鍵是轉速相等,應用 PROFIBUS總線(xiàn),兩個(gè)變頻器由同一節點(diǎn)接入和通信,從電動(dòng)機跟隨給定電動(dòng)機轉速實(shí)現同步。
HOST計算機用P4CPU,Windows NT操作系統,與總線(xiàn)連接用網(wǎng)卡CP5611。組態(tài)用西門(mén)子WIN CC監控軟件,實(shí)現圖形、畫(huà)面顯示和報警。功能主要有生產(chǎn)工藝參數設定,過(guò)程數據監控如電流、張力、卷徑、機列速度、延伸率及工作輥狀態(tài)位置等,各種曲線(xiàn)顯示和存儲,主要包括張力曲線(xiàn)、速度曲線(xiàn)、延伸率曲線(xiàn)。生產(chǎn)數據統計報表、存儲、打印。系統維護由專(zhuān)業(yè)人員使用界面進(jìn)行調整,更改系統數據。
四、改造后控制系統的優(yōu)點(diǎn)
開(kāi)放式現場(chǎng)總線(xiàn)標準PROFIBUS-DP具有高效低成本、即插即用的特點(diǎn),常用于工廠(chǎng)自動(dòng)化。PROFIBUS采用一種兩頭有終端的總線(xiàn)拓撲,確保在運行期間接入和斷開(kāi)一個(gè)或多個(gè)站而不影響其他站,物理層選擇PS 485,用于PROFIBUS-DP,采用異步NRZ傳輸編碼,波特率 12MBit/s,屏蔽雙絞電纜。
PROFIBUS-DP適合代替PLC/PC與I/O之間成本昂貴的電纜線(xiàn)。速度快,傳輸1KB的I/O數據所需時(shí)間<2ms。功能強大的工具減少組態(tài)和維護費用,所有主要的PLC制造商都支持,有廣泛的產(chǎn)品可提供,允許周期性的和非周期性的數據傳輸。這次改造采用屏蔽雙絞電纜PROFIBUS-DP,設10個(gè)節點(diǎn)地址定義所連的設備,取代原配的大量電纜、導線(xiàn),使安裝簡(jiǎn)單、容易可靠。相應地選擇與PROFIBUS-DP兼容的西門(mén)子、ABB公司的調速設備和器件,便于組態(tài)和減少編程工作量。
DCS500全數字直流調速系統,具有通用性,用于具體調速方案時(shí),可視要求設定系統參數、控制方式。轉矩設定可選擇速度、張力-開(kāi)卷及張力-卷取三種方式,這次改造中,矯直機、開(kāi)卷機及卷取機驅動(dòng)分別按這三種方式設定,結構原理如圖3所示。
圖3 全數字直流調速系統框圖
由于全數字調速系統的公式化特征,參數設定由模擬系統的電容、電位器調整,轉為數字的鍵入、狀態(tài)標碼的選擇,調試效率極高,保護措施完善,安裝及運行可靠性好。
改造后的拉彎矯直機列控制系統故障率明顯降低,各項電氣及工藝指標都達到設計要求,充分發(fā)揮了設備的使用性能,實(shí)現了控制系統網(wǎng)絡(luò )化??煽毓枘M調速系統改造,選擇基于現場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)的全數字控制系統,不僅是出于應用當前最新技術(shù)的考慮,關(guān)鍵還在于它具有良好的實(shí)用性和面向生產(chǎn)過(guò)程網(wǎng)絡(luò )化管理的可發(fā)展性。
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