現場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)在煉鐵高爐系統中的應用
一、引言
工業(yè)現場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)是近幾年自動(dòng)化行業(yè)最為關(guān)注的技術(shù)之一,給各行各業(yè)的自動(dòng)化控制技術(shù)帶來(lái)了一次質(zhì)的飛躍。
現場(chǎng)總線(xiàn)控制系統(Fieldbus Control System,FCS)是由各種現場(chǎng)儀表通過(guò)互連與控制室內人機界面所組成的系統;一個(gè)全分散、全數字化、全開(kāi)放和可互操作的生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)控制系統。也正是由于這些特點(diǎn),以現場(chǎng)總線(xiàn)作為技術(shù)支撐的FCS在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域有明顯的優(yōu)勢,諸如很高的精確性、組志簡(jiǎn)單、設計安裝方便、易于維護和擴展、可以節約軟硬件投資等,被稱(chēng)為第五代控制系統,成為當今工業(yè)自動(dòng)化發(fā)展的必然趨勢。它使過(guò)程控制領(lǐng)域的自動(dòng)化裝置由DCS向FCS過(guò)渡,DDC(直接數字控制)功能將徹底分散到現場(chǎng),使先進(jìn)的現場(chǎng)設備管理功能得以實(shí)現?,F場(chǎng)總線(xiàn)已廣泛應用于各個(gè)領(lǐng)域,如電力監控、能源管理、自動(dòng)測試系統等等。
我廠(chǎng)高爐生產(chǎn)主要由高爐系統、噴煤系統、熱風(fēng)系統、卷?yè)P系統及槽下部分等構成,生產(chǎn)工藝復雜,分散點(diǎn)多,環(huán)境條件特殊,對電氣設備的要求非常高,這就造成了電氣自動(dòng)化系統非常龐雜,故障率高,維護量大。將開(kāi)放、成熟的德國TURCK公司的工業(yè)現場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)應用到5#高爐生產(chǎn)中去,在我公司取得了良好的效果。
二、高爐自動(dòng)化控制系統的現狀
我公司以前的高爐生產(chǎn)自動(dòng)化控制系統采用美國GE 公司的Series 90-70/30的 PLC設備,此設備運行穩定,可靠性高?,F場(chǎng)設備的各種開(kāi)關(guān)及模擬信號通過(guò)信號電纜匯到PLC模板處,供PLC采集,進(jìn)行處理,然后輸出,控制現場(chǎng)設備運轉,來(lái)滿(mǎn)足高爐生產(chǎn)的需要。如圖1所示:
從上圖可以看出: 整個(gè)系統的關(guān)鍵在于主機入口處的瓶頸現象。由于現場(chǎng)及設備多,且比較分散,信號進(jìn)入PLC后,必須經(jīng)過(guò)A/D、D從轉換過(guò)程,且精確度有所降低,這樣就迫使PLC 的掃描周期加長(cháng),不利于主機騰出手來(lái)從事優(yōu)化工作,使整個(gè)主機性能下降,直接威脅到高爐各種信號的實(shí)時(shí)性。
另外,現場(chǎng)及設備所處的環(huán)境特殊,與之相連接的電纜比較多,維護量大,故障率高,影響到整個(gè)高爐自動(dòng)化控制系統的穩定性和可靠性。
三、現場(chǎng)總線(xiàn)的選用
1. 現場(chǎng)總線(xiàn)的優(yōu)點(diǎn)
PY fibllsoP現場(chǎng)總線(xiàn)是Pr。fiblls現場(chǎng)總線(xiàn)的一個(gè)性能優(yōu)化版本,專(zhuān)門(mén)用于自動(dòng)化系統與分布式外圍設備之間的臨界通信任務(wù)。這種總線(xiàn)適合于替代價(jià)格昂貴的 24V DC和 4~20mA測量信號平行傳輸線(xiàn)路。
德國TURCK公司開(kāi)發(fā)的工業(yè)現場(chǎng)總線(xiàn)是現場(chǎng)儀表、設備與控制室系統之間的一種開(kāi)放、全數字化、雙向通信與多站的通信系統,為我廠(chǎng)已建成的千兆位以大網(wǎng)系統提供了現場(chǎng)級的控制功能。這次我煉鐵廠(chǎng)5#高爐大修選用TURCK公司的工業(yè)現場(chǎng)總線(xiàn),可避免幾千個(gè)檢 測點(diǎn)和控制點(diǎn)的檢測信號匯集到DCS 的入日處所造成的信號堵塞,從而把60%以上的控制功能下放到現場(chǎng)儀表,增加了系統的安全性和可靠性。
采用現場(chǎng)總線(xiàn)主要有以下優(yōu)點(diǎn):
?。?)可以減少1/2—2/3的隔離器、端子柜、I/O柜、l/O終端,這樣大大節省了10裝置及裝置室的空間;
?。?)由于免去了D/A及A/D轉換的過(guò)程,使信號精確度可以從±0.5%提高到±0.1%;
?。?)由于可以將PID功能植入到變送器或執行器中去,使控制周期大為縮短。目前可以從DCS的每秒調節2-3次增加到每秒10-20次,從而改善了調節性能;
?。?)組態(tài)簡(jiǎn)單,安裝、運行、維護簡(jiǎn)便;
?。?)采用IP67的防護等級,使之完全適合高爐現場(chǎng)的惡劣環(huán)境。
2.5#高爐大修工業(yè)現場(chǎng)總線(xiàn)的組態(tài)方式
為使TURCK公司開(kāi)發(fā)的工業(yè)現場(chǎng)總線(xiàn)產(chǎn)品更好地應用到生產(chǎn)中去,必須使之與高爐主 PLC(GE公司 series 90.30)系統有機地結合在一起。
5#高爐系統由高爐、熱風(fēng)、噴煤、卷?yè)P及槽下(包括除塵)部分組成。每個(gè)部分都負責一定的區域,它們之間既相互獨立,又密不可分,相互聯(lián)系。任何一個(gè)環(huán)節出問(wèn)題,都將導致高爐的直接休風(fēng),影響生產(chǎn)。
為此,以上各個(gè)部分都配有自己獨立的 series 90-30 PLC控制系統,且從各自的PLC 總線(xiàn)接口分別架設一條工業(yè)現場(chǎng)總線(xiàn)到各自所負責的區域。PLC通過(guò)各自的總線(xiàn)系統采集現場(chǎng)的實(shí)時(shí)數據進(jìn)行處理及控制。這樣,就可以使復雜的高爐生產(chǎn)系統分成五部分總線(xiàn)來(lái)設計,避免總線(xiàn)的連接過(guò)于復雜,有利于工業(yè)現場(chǎng)總線(xiàn)優(yōu)勢的發(fā)揮。5#高爐總線(xiàn)布置圖如圖2:
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