基于stm32的異步電機反嵌繞組檢測方法
文章通過(guò)程序控制stm32芯片產(chǎn)生PWM方波使電機帶動(dòng)永磁體旋轉,其定子繞組上感應出的電壓信號通過(guò)裝置中包括的巴特沃斯二階低通濾波器,并且再通過(guò)帶偏置的反相比例放大器。將濾波后的信號輸入裝置中,通過(guò)對所采集信號的采集、判讀,檢測是否存在反嵌繞組。通過(guò)實(shí)驗研究后表明,該研究成果在電機不通電的情況下以最簡(jiǎn)單的方法完成對定子是否存在反嵌繞組的檢測。
1.引言
電機是在工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中普遍使用的裝置,電機的故障往往會(huì )帶來(lái)嚴重的后果與損失。定子繞組是三相異步電動(dòng)機的主要組成部分,也是電動(dòng)機最容易損壞而造成故障的部件。異步電機在生產(chǎn)過(guò)程中,由于生產(chǎn)工人的失誤,有可能發(fā)生定子繞組反嵌的現象,發(fā)生電動(dòng)機啟動(dòng)困難,三相電流嚴重失衡且電流急劇上升,接反元件的那一組繞組中的電流更大,電動(dòng)機發(fā)生異常響聲并劇烈振。如果不及時(shí)斷電停機,電動(dòng)轉速下降,機定子繞組很快會(huì )被燒毀。為避免造成更大的損失,需要及時(shí)檢出。
現有的檢測方法在實(shí)際應用中,往往在生產(chǎn)應用中需要拆除電機,或者等到電機產(chǎn)生故障時(shí)才能夠發(fā)現繞組錯誤。檢測方法主要是在電機出現故障后,將電機定子取出,接入直流電源后,使用磁針來(lái)判斷是否存在繞組反嵌。
磁針測試的方法效果也有一定局限性,需要較大的電壓及磁性較強的磁針。在實(shí)際應用及生產(chǎn)中,檢測的有效性及時(shí)效性差,大大降低效率。
本研究利用永磁體在轉子位置以適當的轉速旋轉一周以上,就會(huì )在定子繞組上感應出相應電壓信號的原理,采用芯片及電路結合的檢測裝置替代原有的人工檢測方法。通過(guò)實(shí)驗研究證明了所提出綜合檢測方法的準確性和可行性。
2.反嵌繞組檢測裝置設計
當永磁體在異步電機轉子位置旋轉一周以上時(shí),就會(huì )在定子繞組上感應出相應的電壓信號。若永磁體足夠窄,可以認為其旋轉時(shí)每次只切割一條線(xiàn)圈邊,當被測相繞組沒(méi)有反接時(shí),被永磁體切割的相對的兩個(gè)線(xiàn)圈邊上會(huì )感應出大小相同方向相反的電勢,它們相互抵消,使得該相輸出電壓接近0,;當該相繞組中有繞組反嵌時(shí),則在相對的兩個(gè)線(xiàn)圈上邊感應出大小相同方向相同的電勢,電勢相互疊加,使得該相輸出電壓有峰值和谷值。從理論分析很容易可以發(fā)現,若有繞組反嵌,峰谷值出現具有規律性,在實(shí)際波形檢測中也應征了這點(diǎn),由此,可進(jìn)一步實(shí)現對反嵌繞組位置的指明。
由于永磁體在異步電機中旋轉時(shí)氣隙的不均勻,其輸出的感應電壓會(huì )有較強的波動(dòng),即尖脈沖,這會(huì )嚴重影響到單片機電壓讀入的精確性,所以必須要進(jìn)行濾波,需要的是低通濾波器,為了提高性能,采用巴特沃斯二階低通濾波器將高次脈沖濾除。
但與此同時(shí)使得輸出的感應電壓的幅值衰減,為了得到利于鑒別的電壓幅值,要求對電壓進(jìn)行放大。由于單片機的輸入電壓只能為正值,則要求要對電壓信號進(jìn)行偏置。兩者綜合,對電壓信號再進(jìn)行偏置放大處理,采用帶偏置的反相比例放大器。
出于Stm32單片機系統能對信號快速檢測處理且價(jià)格低廉的優(yōu)點(diǎn),先根據異步電機型號設置參數后由DAC端口輸出通過(guò)步進(jìn)電機驅動(dòng)器驅動(dòng)異步電機轉一圈的信號,同時(shí)ADC循環(huán)輸入采集檢測,并根據信號輸入生成是否有反嵌繞組的判斷,并作出相應的操作輸出,通過(guò)步進(jìn)電機驅動(dòng)器操控異步電機,若有反嵌繞組,則在一圈內指向反嵌繞組所在位置,若不存在反嵌繞組,則異步電機在原來(lái)已轉一圈的基礎上再轉一圈,同時(shí)stm32上跑馬燈指示。
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