變頻調速在熱力生產(chǎn)中的應用
摘要:在熱力生產(chǎn)中,對給水量,給水壓力,爐膛所需風(fēng)量,風(fēng)壓等的調節,采用變頻調速控制,與傳統方式相比較,具有明顯的節能效果。關(guān)鍵詞:變頻;調速;節能
1引言
本公司是鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區集中供熱單位,安裝有20t/h蒸汽鍋爐2臺。每臺鍋爐有90kW引風(fēng)機,55kW送風(fēng)機和45kW鍋爐上水泵電機各1臺。用戶(hù)主要為生產(chǎn)企業(yè),全年運行,但負荷不穩定,鍋爐起停頻繁,多數情況下處于低負荷運行狀態(tài)。致使生產(chǎn)成本高,經(jīng)濟效益不好,特別是低負荷狀態(tài)下,電能浪費嚴重。為此,本公司于2001年5月,對鍋爐引送風(fēng)系統,給水系統進(jìn)行了技術(shù)改造,采用了變頻調速,取得了良好的節能效果。
2引送風(fēng)系統
在鍋爐燃燒調節過(guò)程中,要求在不同的負荷條件下,保持蒸汽壓力恒定,為此,需要通過(guò)調節進(jìn)入爐膛的煤量和空氣量與空氣壓力,使爐膛熱量達到一定值,以保證鍋爐的蒸汽產(chǎn)量與供熱量相對平衡??諝饬康亩嗌?,爐膛空氣壓力的大小,決定著(zhù)煤層燃燒速度、燃燒效率的高低,影響著(zhù)鍋爐蒸汽產(chǎn)量和主汽壓力的恒定。
傳統的空氣量、空氣壓力調節由電動(dòng)執行器調節風(fēng)門(mén)開(kāi)度來(lái)實(shí)現,這一方式具有如下缺點(diǎn): 1)負荷較大時(shí),須將風(fēng)門(mén)開(kāi)大,增加爐膛空氣壓力和空氣量,加快煤層燃燒速度,以提高單位時(shí)間內蒸汽產(chǎn)量,滿(mǎn)足供汽量要求;負荷較小時(shí),須將風(fēng)門(mén)開(kāi)小。兩種狀態(tài)下,引送風(fēng)風(fēng)機一直保持額定轉速運行。在負荷較小時(shí),引送風(fēng)風(fēng)機產(chǎn)生的巨大風(fēng)量,都被風(fēng)門(mén)遮擋,僅有一小部分進(jìn)入風(fēng)道,從而增加了壓差損耗,浪費了電能,增加了生產(chǎn)成本,降低了經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。
2)引送風(fēng)風(fēng)機功率大,在工頻供電情況下,還需要龐大的降壓起動(dòng)設備。為此主電路需要安裝大功率的接觸器,增加電抗器等降壓起動(dòng)裝置,使主電路電氣設備增多,在起制動(dòng)頻繁的情況下,設備故障率增高,增加了維護量,甚至被迫停爐處理故障,不能正常供汽,將影響到用戶(hù)的正常生產(chǎn),不僅造成巨大的經(jīng)濟損失,而且影響供熱單位的信譽(yù)。 3)在起制動(dòng)頻繁的情況下,產(chǎn)生的起動(dòng)浪涌電流,將對電網(wǎng)和風(fēng)機系統造成一定的沖擊,直接影響到電網(wǎng)的供電質(zhì)量和風(fēng)機系統的安全運行。
4)風(fēng)門(mén)調節需要電動(dòng)執行器、伺服放大器、操作器等復雜的操作機構,附屬設備多,也增加了設備故障率。
而風(fēng)量調節采用變頻調速控制,由于變頻起動(dòng)是軟起動(dòng),因而減少了起動(dòng)過(guò)程對電網(wǎng)和風(fēng)機系統的沖擊,減少了起動(dòng)過(guò)程的電耗。故具有效率高,調速范圍大,特性硬,調節精度高,起制動(dòng)方便靈活,能耗小,故障率低,操作簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。另外空氣壓力,空氣量調節,直接由變頻器操作面板速度電位器控制引送風(fēng)風(fēng)機電機轉速來(lái)實(shí)現。取消了風(fēng)門(mén)及其復雜的操作機構,使風(fēng)道暢通無(wú)阻,降低了壓差損耗,減少了風(fēng)量損失。同時(shí)取消了原有龐大的降壓起設備,也降低了
圖1變頻調速引風(fēng)機電路原理圖
圖2變頻調速給水泵電路圖
設備故障率。
本公司引風(fēng)機調速裝置采用德國西門(mén)子公司生產(chǎn)的MICROMASTEREco變頻器,它具有如下特點(diǎn):
1)自動(dòng)能量?jì)?yōu)化,實(shí)現了電機定額的充分應用,對泵類(lèi)和風(fēng)機速度控制方便,能夠對過(guò)程進(jìn)行更好的調節;
2)軟起動(dòng)功能,避免了起動(dòng)過(guò)程對電網(wǎng)和風(fēng)機系統的沖擊;
3)內置進(jìn)線(xiàn)電抗器,允許電機進(jìn)線(xiàn)電纜長(cháng)150m;
4)保護齊全,諸如:電機過(guò)載、過(guò)熱保護,接地錯誤保護,短路保護等;
5)安裝調試簡(jiǎn)單,操作簡(jiǎn)便,能耗低,運行和維護費用低廉。
變頻調速引風(fēng)機電路圖如圖1所示。
3給水系統
本公司原鍋爐給水系統由1臺45kW電機帶動(dòng)水泵長(cháng)期運行,水量、給水壓力調節通過(guò)執行器調節給水閥門(mén)開(kāi)度來(lái)實(shí)現。其缺點(diǎn)是給水泵始終在額定轉速運行,浪費電能。另外,給水附屬設備復雜,執行機構頻繁動(dòng)作,穩定性差。采用變頻調速改造以后,將調節給水閥門(mén)的裝置全部取掉,將閥門(mén)開(kāi)度開(kāi)至最大,直接由水位自控表或壓力控制器輸出4~20mA電流信號,實(shí)現PID閉環(huán)控制,調節變頻器頻率,改變給水電機轉速,改變給水壓力和流量,以滿(mǎn)足不同負荷情況下對水量、水壓的需要。
本公司采用西門(mén)子公司生產(chǎn)的MICROMASTEREco變頻器,和鍋爐上原有的壓力傳感器、壓力控制器,液位自控表構成壓力、液位雙閉環(huán)控制系統。即恒壓、恒液位變頻供水自控系統,也可將二者設為開(kāi)環(huán)控制。變頻調速給水泵電路圖如圖2所示。圖中位置1為恒壓供水,位置2為恒液位供水,位置3為開(kāi)環(huán)控制。運行時(shí)通過(guò)選擇開(kāi)關(guān)選擇不同的供水方式,然后調節電位器進(jìn)行壓力或液位值的設定,操作簡(jiǎn)單。 4技術(shù)改造效果
自從本公司引送風(fēng)系統、給水系統實(shí)現變頻調速技術(shù)改造以來(lái),取得了明顯的節能節水效果。根據測量計算,改造后較改造前節電約35%,節水約20%。另外,改造后極大地降低了設備故障率,減少了熱停工時(shí)間,減少了維修人員工作量,降低了維修費用,總之,技術(shù)改造后明顯降低了生產(chǎn)成本,提高了經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。據初步估算,設備投資將會(huì )在一年半時(shí)間內收回。
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